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“解锁”70个优化项目 助力2号电炉“少走弯路”

2021-04-15 09:25:00 来源:河北新闻网
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“截至到3月底,变压器侧设置排水坑、8.5米平台两侧设置打水管、水冷电缆没有设置放气阀等44项优化项目已完成;最近需要紧盯渣道防护墙进行优化、钢包车轨道栏杆门设置等即将实施等优化项目……”4月5日,河钢石钢炼钢厂厂长郭旭东再次梳理起2号电炉需要优化的项目。

河钢石钢新区的2台电炉由世界综合冶金设计实力最强的西马克集团设计,采用了电极智能调节系统、脱氧剂喷吹技术、炉门自动清理技术、自动出钢技术等20多项先进技术。为新区特钢产品结构带来显著的变化,成为产品质量提升的坚强基石。炼钢人深知电炉的重要性,电炉的安全稳定顺行直接影响着炼钢厂的生产和效率。

新电炉采用全世界先进的设备和工艺,这是炼钢厂的“团宠”,然后如何提升对高端装备的驾驭能力,打造长周期、高效率、安全稳定的生产局面是摆在炼钢人面前的一道难题。“由于是新工艺、新设备,我们都是摸索着前进。在1号电炉建设、调试和使用过程中,我们先后总结了70多项可优化、可改进的经验或项目,助力2号炉在建设投产中少走‘弯路’,确保2号电炉投产即达产!”郭旭东说。

每一个优化项目,都是用探索和实践换来的宝贵经验,里面倾注了炼钢人的时间、智慧和创新,只要运用得好,就能起到积极效果。就拿竖井管道优化项目来说,电炉采用双竖井式结构,利用竖井进行废钢预热处理,为保证竖井顺利运行,在竖井两侧水冷壁上安装有远程温度传感器、压力表、流量计、泄压阀、排污阀、连接软管等装置。在电炉运行初期,废钢加入时会有部分掉落在竖井两侧,大块废钢会跌落到两个竖井之间,这样会使竖井之间的连接软管、排污阀、排气阀造成砸坏的风险,而竖井在炉体正上方,一旦发生大规模漏水,会造成爆炸等严重事故。为保证电炉顺利稳定运行,炼钢厂副厂长张华峰牵头,组织设备负责人、点检员、施工单位、相关设计人员集思广益,寻求解决方案。他们一方面借鉴行业内其他电炉的施工和生产经验,一方面结合实际现地现物,制定了将两个竖井之间的连接软管更换为碳钢管焊接,同时将碳钢对丝、活节改成质量更好的不锈钢材质的优化方案。

方案是否行之有效,生产实践给出了答案。对1号电炉连接软管进行改造后,不仅确保了电炉的生产稳定顺行,而且即使出现事故也减少了维护时间。“经过1号电炉生产实践有效果后,我们在2号电炉建设期间就提前考虑,施工中进行了优化,避免了2号炉‘踩雷’,省事又省心!”炼钢设备副段长郑阳介绍说,他是炼钢1号电炉设备正常运行的主要负责人,还参与了电炉的多项优化改进项目。导电横臂增加绝缘防护优化项目是炼钢人的又一智慧“结晶”。电炉的大电流系统顺利运行是电炉达产达效的前提,导电横臂是大电流系统的重中之重,一旦出现问题直接造成电炉停产。电炉的导电横臂在两个竖井之间上下移动,与竖井之间间距小,一旦与掉落废钢接触就会造成打火事故,为保证电炉顺利稳定运行,炼钢职工大胆探究原设计在导电横臂两侧喷涂耐材的设计的可行性,经过多方考察,与各方供货商询问,最终决定在导电横臂四周均铺设绝缘耐高温、防水云母板,这样既可以利用绝缘材料杜绝打火风险,又可以利用其防水特性减少竖井漏水对导电横臂的影响。方案实施后,导电横臂打火情况明显减少,从安装到目前未发生过一次类似事故,保证了1号电炉顺利稳定生产,举一反三的炼钢人立即将这一优化成果应用到了2号电炉的建设当中。

这些是炼钢厂优化电炉项目的“冰山一角”,炼钢厂先后总结了74项1号电炉的建设、生产和调试经验,将“解锁”的新技能“移植”到了2号电炉,助力2号电炉高质量建设,为电炉投产即达产奠定基础。(郭旭梅) 


来源:河北新闻网
责任编辑:白泽豪
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