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精工细作渣中淘“金”

2022-03-28 13:37:39 来源:河北新闻网

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炼钢处处都是宝,渣类里面淘“真金”。3月份以来,河钢承钢150吨提钒炼钢系统通过精细岗位操作,优化溅渣工艺,在确保炼钢周期及成分命中的同时,有效降低了渣中带铁带钢现象,减少脱流渣、炉下渣和原渣总量,提高钒渣产量,全月降低炼钢工序成本200余万元,从渣类“三降一提”中淘出了真金白银。

3月24日9时许,150吨提钒炼钢系统里2号脱硫站正在进行扒渣作业,只见脱硫工潘亮亮稳稳操控渣耙,精准探入钢包约0.5米深的位置,轻快地在铁水表面略过,忽地快速提起,经过包口时刻意地停置片刻,实现了脱硫渣与铁水更好分离。已经在脱硫岗位工作12年的潘亮亮介绍:“脱硫渣中往往夹带百分之四五十的铁水,为最大限度减少扒渣带铁,我们操作过程中坚持稳、准、快、顿,以精准操作去渣留铁。”3月份以来,该系统脱硫渣吨钢铁损减少3公斤以上,实现降本120万元。

经过脱硫后的铁水进入提钒工序,由于半钢炼钢的特殊工艺,提钒一助手要精准控制提钒炉吹炼节奏,最大限度提高钒回收率。提钒一助手孙晓东一面透过护目镜紧盯提钒进展,一面介绍说:“提钒工序我们要将温度控制在1300摄氏度上下,提钒周期控制在15 分钟以内,保证铁水中钒元素充分氧化,为公司钒钛新材料制造提供了优质原料。”经过紧张的出钢出渣组织,金灿灿的钒渣运往钒产线,火红的半钢出钢后吊运往炼钢转炉。

原渣和炉下渣就是半钢炼钢环节的产物。“减少原渣和炉下渣的关键是操作和工艺控制!”正在进行炼钢生产组织的冶炼作业区作业长宋慧强表示,“钢水出净后的原渣每吨夹带200公斤左右的钢水,为了最大限度‘去伪留真’,我们通过粘渣、留渣、优化吹炼工艺,保证少出渣多出钢,取得了可喜进步。”3月份,该系统确保钢水命中百分点的同时,该系统吨钢原渣总量同比降低12公斤,吨钢成本降低3.2元。

不仅如此,降本增效已经成为150吨提钒炼钢系统每名员工的共识,他们通过开展岗位技能竞赛,提升产线标准化操作水平,在炼钢操作中实现了少倒渣、少溅渣、不洒渣,炉下渣渣量降低3.7公斤,达到历史最好水平。(田海霞、陈志海)


责任编辑:白泽豪

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