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河钢宣钢炼铁系统上半年动力能源挖潜增效1231.1万元

2018-08-03 16:27:59 来源:河北新闻网
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2018年上半年,河钢宣钢炼铁系统克服冬季生产组织困难、环保管控等不利因素的影响,从六个方面入手促使动力能源成本同比下降4.13/吨,挖潜增效1231.1万元。  

一是加强热工参数的管控。对热风炉空燃比、混风阀开度、残氧量、预热温度等热工参数进行重点跟踪管控,并更换了2#高炉换热器,提高了预热温度,炼铁煤气消耗663.12m3/t,同比降低15.62m3/t

二是加强冬季能源管控。从2月中旬开始,气温回升,白天关闭采暖,锅炉根据蒸汽压力调整负荷,原料、一烧、二烧区域于226日提前停运一台锅炉。解冻库根据解冻量及库温及时调整煤气量,不解冻时及时关闭高炉煤气。上半年,解冻库、锅炉煤气消耗9910m3,同比降低560m3

三是对水系进行改造。改造供2#高炉冲渣的焦化废水管道,改用设备能源部泵站排污水冲渣;改造2#高炉冲渣南场工业废水系统,将废水管直接联通到循环池,保证连续补充工业废水,节约水泵运行及维护费用。改造后,2#高炉冲渣新水用量降低50%。同时,加强对高炉循环水泵站空冷器的维护,保证空冷风扇和喷淋泵全部正常运行,加强对空冷管结垢情况的检查评估,增加清洗频次,保证晾水效果。通过此项工作,高炉工业新水单耗0.51m3/t,同比降低0.28m3/t,节水83.5m3

四是对铁区蒸汽使用加强管控。关闭1#2#高炉区其他蒸汽用户,只保留炉前浴池定时供汽,关闭3#高炉区蒸汽A管、B管关闭一半,关闭4#高炉区的蒸汽,并利用公司生产日报,对每日蒸汽消耗数据进行统计。通过以上措施,上半年高炉蒸汽单耗0.022 m3/t,同比降低0.005 m3/t,节约蒸汽14904t

五是对脱硫废水排放进行管控。协调设备能源部,增加脱硫废水氯离子化验频次,根据氯离子浓度对滤液水排放进行精准控制。利用1#2#烧结机共同停机时机,完成一烧脱硫滤液水与冲洗滤布水分离项目管道切改,实现了冲洗滤布水的循环利用。以上措施实施后,脱硫系统日节水减排约1000吨,推进了脱硫废水零排放项目的实施。

六是加强数据监管。利用动力能源日报,发现数据异常,及时组织相关人员调查处理。2018年上半年,完成了2#高炉蒸汽、2#高炉转炉煤气、3#高炉煤气外供、3#高炉循环泵站工业补水等仪表的修复校验,为把好能源数据关迈出了坚实一步。(杨冬云 张德新)

责任编辑:白泽豪
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