破译产线的降耗“密码”
——河钢承钢自动化中心依靠信息化技术节能降耗记事

    河北新闻网讯(通讯员张志会 郭宏达)“产线要进一步降耗节能,就必须积极探索自动化、信息化技术的作用,让控制技术成为节能降耗的‘利器’。”年初以来,河钢承钢工程技术公司自动化中心技术人员走出传统维护理念,立足产线,积极探索智能制造应用,为产线提供增值服务,破译了一个个制约节能降耗的产线“密码”,不仅取得了显著成效,同时进一步提升了产线智能化水平。

    热卷箱开启“节电模式”

    “热卷箱的‘节电模式’就是赞,一年下来足足节电30.3万度。”这些天,在该中心1780产线节能降耗公示栏内,一个节电数字吸引了大家的关注。为了一探究竟,笔者在热心工友的指引下,见到了“节电模式”的主研人刘文杰。

    在热卷箱安全区域,顺着刘文杰手指的方向,笔者看到热卷箱在直通模式下,卷板快速运行,而此时上下弯曲辊和矫平辊的速度为零,这正是“节电模式”的关键。“随着节能降耗空间的变小,了解产线设备的‘习性’,研究每一个细节,才能成功封堵‘失血点’。”刘文杰深有感触道。

    在全员节能降耗意识渐浓的当下,32岁的刘文杰,是1780产线投产后进驻产线的首批电气自动化专业人员。刘文杰在梳理降耗提升项目时,热卷箱的上下弯曲辊和矫平辊引起了他的注意。原来,卷板在处于直通模式时,热卷箱上下弯曲辊和矫平辊虽不接触卷板,但是它们仍然随热卷箱的系统速度高速转动,造成了能源的浪费。

    锱铢必较的刘文杰,第一时间投入到攻关中。他通过修改程序、增加逻辑块等办法,成功开发了热卷箱的“节电模式”,实现了热卷箱在直通模式下弯曲辊和矫平辊速度为零,有效降低了电耗。

    除鳞水有了“最强大脑”

    11月14日,在河钢承钢中宽带产线精轧操作台上,自动化中心技术员于宏宇目不转睛地盯着除鳞水控制画面,同他一起的还有岗位操作工。当看到除鳞水量按照带钢所需喷洒时,操作工李师傅高兴地说道:“于工真不简单,有了这个精轧除鳞水自动调节模型,操作简单,节水效果还好。”

    “降耗一定要善于总结分析,通过数据、参数的对比,找到提升点。”在总结交流会上,于宏宇介绍说。这也是他降耗的“秘诀”。在10月初的一次点检工作中,精轧除鳞水的一个喷水动作引起了于宏宇的思考。原来,除鳞水的喷洒时机与带钢运行速度有时不一致,致使喷洒提前,或者滞后。经过程序数据对比,他验证了自己的判断。他随即,对除鳞控制程序进行一翻详尽的研究,确定了开发精轧除鳞水自动调节模型的思路。

    目标确定后,于宏宇完成了自调节模型的编程,并通过对不同带钢除鳞时机的多次模拟试验,收集到了最佳除鳞时机数据,最终完成了精轧除鳞水自动调节模型的完善工作。上线后,果真像于宏宇想的那样:当操作工输入带钢型号,除鳞程序就会自动调节除鳞时机,实现除鳞水的精确控制,预计年可节水1.3万吨以上。

    板坯进入“智能时间”

    11月8日,在河钢承钢二棒产线加热炉主控室,该中心技术员刘鹏正在产线“板坯入炉定位运行效果”展板前驻足。当看到半个月以来板坯叠钢次数为零、吨钢煤气消耗降低2.51立方米时,刘鹏露出了满意的笑容。

    “进行技术攻关时要多方面考虑,这样可以取得一举多得的效果。”刘鹏说到了,也做到了。作为产线技术“大拿”,刘鹏将节能降耗的意识贯彻到工作的方方面面。一次,他在与加热炉操作工聊天中,得知入炉板坯实际调整时,需要操作工手动调整板坯间距,影响了轧制节奏,延长了板坯的入炉时间,进而增加了煤气消耗,尤其是混装情况下。这对于爱较真儿的刘鹏来说,可是心头大事。

    刘鹏利用手头有限的资料,一步步摸索着对原有控制程序进行破解,了解开发人员的编程思路,深入研究程序的核心部分,努力找到突破口。功夫不负有心人。经过5天的不懈努力,刘鹏“吃透”了整套控制程序,并制定了提升方案。

    正如刘鹏所想,改进后,实现了产线非正常工况下的自动装钢,不仅提高了生产效率,降低了岗位人员的劳动强度,还降低了煤气消耗,降费显著。

【责任编辑:白泽豪】
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