河北新闻网讯(通讯员 冀宝明 郝冬梅)近日,河北钢铁宣钢焦化厂创新供煤系统生产模式,通过现有资源优化组合,在不增加人员、设备的前提下,实现了四座焦炉供煤系统的“一系两用”,焦炭质量指标M40同比提高1.2%,配煤成本下降2.43元/吨,月节约费用20余万元。
宣化焦化厂1#—4#四座焦炉共用一个供煤系统,随着1#、2#焦炉配套干熄焦系统顺利投产,1#、2#焦炉和3#、4#焦炉对配煤质量出现了差异化需求,为此,该厂决定充分挖掘自身潜力,按照“少花钱多办事、不花钱也办事”的原则,在不新建设施、不增加设备的前提下,通过工艺流程再造,破解生产模式改变带来的难题。
四座焦炉共用一套配煤方案,储槽数量和煤种数量完全匹配,现在两种配煤方案同时使用,就出现了部分煤种无处储配,两种方案无法同时运行的难题。该厂一方面优化装备用途,对配煤储槽实行分类管理,通过设置共用煤种储槽和专用煤种储槽,满足不同焦炉对煤种的个性化需求,达到配煤方案的差异化实施;另一方面改变工艺流程,将配煤操作前移到煤场,通过煤场预配煤减少煤种数量,解决储槽数量不足的问题,实现一套供煤系统执行两套配煤方案。
在做好优化装备用途、优化工艺流程等内功的同时,该厂将管理延伸到供货源头,通过提前优化配煤方案,选定质优价廉经济焦方案,有针对性地选择质量稳定、供应充足、价格合理的供货商,最大限度减少外因对供煤系统的影响。
供煤系统“一系两用”后,依靠装备优势和技术优势,1#、2#焦炉焦炭质量指标M40完成86.2%,M10完成6.3%,分别优于去年1.2%和0.1%,配煤成本较原配煤方案降低了2.43元/吨,实现了焦炭生产的按需提品质、大力降低成本。