河北新闻网讯(通讯员 马玉玲)“这炉钢回一半浇余,钢水进站加700kg石灰, 200kg熔渣剂,别配萤石。”8月27日8:10,笔者来到河钢唐钢热轧部精炼作业区1#LF炉。此时,该作业区正在回浇余,钢水发出的耀眼红光将整个炼钢平台照的通亮。乙班组长、党员郑鹏一边指挥天车操作,一边通过对讲机向主控室的贾玉超喊话。
郑鹏每天不到7点就来到生产岗位,第一项工作就是对钢包吹氩、电极臂、电极升降系统、除尘系统等部位进行工艺点检,查看设备运行中各项功能是否高效发挥,这是确保产品质量稳定的第一步。
为了更高效地服务市场,提高产品质量,热轧部强化从投入到产出的全过程质量控制。作为党员班组长,郑鹏主动担负起提高产品质量的重任,加强出钢成分、温度确认,每一项操作都精细,严把订单质量关,确保产品综合合格率达到100%。
“炉盖降下来,给电十分钟,按下限配合金料,注意成分控制。”回完浇余,郑鹏再一次向主控室发出指令。随着贾玉超按下电极下降键开始,之后的20分钟时间里,郑鹏一会儿在电脑前关注着各种成分数据变化,一会儿又去观察火焰颜色,一会儿又调节氩气吹入的大小,合理搭配炼钢物料,始终忙碌在生产现场,全程控制冶炼过程,每个细节都不放过,严把产品质量关。“喂入200米钙线。”8:30分,郑鹏站在炉口前向喂丝平台上发出指令。一米米钙线伴着嘶嘶的响声深深喂入钢液深处,郑鹏不时地调节着氩气的强弱,最后一次测温取样后,将氩气调到200Mpa,“冶炼后期喂入钙线后必须保证静吹8分钟,避免细小颗粒夹杂物的上浮,保证钢水纯净度。”郑鹏介绍道。说完,郑鹏拿着钢样去化验室化验成分。化验结果显示成分完全合格,终点温度和终点成分一次命中。一炉高质量的钢水就这样冶炼成功,整个过程平稳高效。
郑鹏算了一下,这炉钢既保证了质量,吨钢还降低了1.35元成本,实现了产品质量与降低钢铁料成本的双赢。